作者:鴻泰華瑞 發(fā)表于:2022-06-09 09:10:40更新于: 2022-06-24 02:33:13
李老師 鴻泰華瑞工程師
粉煤灰是火力發(fā)電廠燃煤鍋爐隨煙排出的主要工業(yè)固廢。我國排放的粉煤灰總堆存量已超過10億t,而且還在以每年1億t左右的速度增加。由于技術(shù)落后等原因,我國粉煤灰利用還存在利用率低(不
為實(shí)現(xiàn)粉煤灰高附加值、綜合利用,同時(shí)緩解我國鋁土礦資源緊缺的局面,由中國神華股份有限公司主導(dǎo),聯(lián)合多家科研院所和高校,歷經(jīng)十余年研究,開發(fā)出了“一步酸溶法”粉煤灰提取氧化鋁技術(shù)。該技術(shù)支撐建設(shè)的4000t/a粉煤灰酸法提取氧化鋁工業(yè)化中試廠,自2011年8月打通工藝流程以來,到目前為止已連續(xù)長(zhǎng)周期運(yùn)行7次,其中實(shí)現(xiàn)安、穩(wěn)、長(zhǎng)、優(yōu)運(yùn)行三次,生產(chǎn)出了化學(xué)成分滿足冶金級(jí)一級(jí)品(YS/T803—2012)氧化鋁和純度達(dá)到4N級(jí)的鎵產(chǎn)品,試車運(yùn)行期間,“三廢”處理滿足國家環(huán)保要求。
隨著“一步酸溶法”工藝的不斷優(yōu)化完善,精細(xì)化除雜技術(shù)的不斷升級(jí)改造,在除鐵、提鎵后的精制液中,采用樹脂吸附-脫除工藝去除酸浸液中的雜質(zhì)離子(鈣離子),而在此工藝過程中會(huì)產(chǎn)生含鈣廢水。含鈣廢水的主要成分為氯化鈣、氯化鋁和少量游離的鹽酸。對(duì)該種含鈣、鋁離子的酸性廢液,如采取加堿中和處理,不僅處理成本高,處理過程中會(huì)產(chǎn)生“二次污染”,不能實(shí)現(xiàn)環(huán)保上的零排放,而且還不能回收利用廢液中的鋁、酸及鈣離子等,造成資源浪費(fèi)。
本研究利用鈣、鋁、鐵等雜質(zhì)離子的硫酸鹽在水中溶解度差異(硫酸鈣的溶解度為0.255g),以硫酸為沉淀劑去除絕大部分鈣離子,同時(shí)將溶液中的鹵鹽轉(zhuǎn)化為硫酸鹽制備出氯化氫氣體,回收溶液中的鹽酸。
1、實(shí)驗(yàn)部分
1.1 儀器與試劑
Hach2100Q型便攜式濁度儀(檢測(cè)溶液中硫酸根離子濃度),SALD-3101型激光粒度分析儀, OPTIMA8000DV型電感耦合等離子發(fā)射儀, TOLEDOFE28K型pH計(jì)。
pH計(jì),濃硫酸(98%),分析純,硝酸銀(100g),分析純。
1.2 實(shí)驗(yàn)方法
1.2.1 含鈣廢水濃縮體積分?jǐn)?shù)確定
由于含鈣廢水中氯化鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4.51%,折合鈣離子質(zhì)量濃度只有18g/L左右,濃度較低,為提高鈣離子的去除效果和減少濃硫酸加入量,首先采用蒸餾濃縮方法將含鈣廢水分別濃縮到原體積(下文稱為濃縮體積分?jǐn)?shù))的80%、70%、60%、40%、30%,之后按鈣離子濃度加入等物質(zhì)的量的濃硫酸,觀察溶液流動(dòng)性變化。
1.2.2 硫酸加入量的影響
取等量的溶液,加入不同體積的鈣離子沉淀劑(濃硫酸),加熱攪拌反應(yīng)30min后抽濾。通過檢測(cè)濾液中鈣離子含量確定硫酸加入量對(duì)鈣離子的去除效果。考慮到含鈣廢水濃縮是否會(huì)影響鈣離子的去除效果,分別取含鈣廢水和濃縮廢液(濃縮體積分?jǐn)?shù)40%)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
1.2.3 陳化時(shí)間的影響
溶液(含鈣廢水和濃縮廢液)中加入沉淀劑濃硫酸后,考察不同陳化時(shí)間對(duì)硫酸鈣沉淀粒徑變化及濾液和濾餅成分組成的影響。
2、結(jié)果與討論
2.1 含鈣廢水濃縮體積分?jǐn)?shù)確定
取200mL含鈣廢水(pH=2.32)5份,采用蒸餾濃縮的方法,分別將含鈣廢水體積濃縮至約154、128、106、80、60mL,對(duì)應(yīng)的濃縮體積分?jǐn)?shù)分別為77%、64%、53%、40%、30%。在蒸發(fā)濃縮過程中,記錄溶液沸點(diǎn)溫升、收集測(cè)定冷凝水pH,并向濃縮溶液中按物質(zhì)的量比為n硫酸根離子∶n氯離子=1∶2加入濃硫酸,結(jié)果見表1。
上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,含鈣廢水濃縮至77%、64%、53%時(shí),加入濃硫酸后溶液都具有很好的流動(dòng)性,濃縮至40%時(shí)加入濃硫酸后流動(dòng)性開始變差,而當(dāng)濃縮至30%左右時(shí)滴加少量硫酸后,溶液即變糊狀,幾乎不具備流動(dòng)性。蒸發(fā)濃縮過程中收集到的冷凝水,測(cè)其pH隨濃縮倍數(shù)的增加而降低,說明在蒸發(fā)濃縮過程中越來越多的HCl氣體隨飽和蒸汽逸出。而蒸發(fā)過程中溶液沸點(diǎn)升高,也驗(yàn)證了溶液離子濃度越來越高,另外沸點(diǎn)升高程度對(duì)于后續(xù)工業(yè)化蒸發(fā)濃縮器的設(shè)計(jì)有一定指導(dǎo)意義。
2.2 硫酸加入量的影響
取含鈣廢水300mL,分取8份,每份37.5mL;再取原含鈣廢水300mL,首先將其濃縮至體積為120mL,分取8份,每份15.0mL;在含鈣廢水和體積濃縮至40%的濃縮液中分別依次加入1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0mL的濃硫酸(Ca2+與SO42-物質(zhì)的量比為1∶1時(shí),硫酸加入體積為1.4mL),待攪拌反應(yīng)30min后,抽濾并檢測(cè)各濾液中Ca2+含量,結(jié)果見圖1。
從圖1可以看出,含鈣廢水(37.5mL)和濃縮液(15.0mL)在加入2.5mL硫酸前,隨著濃硫酸的加入,鈣離子濃度都急劇下降,此后溶液中鈣離子濃度基本不再發(fā)生變化,鈣離子質(zhì)量濃度(以CaO計(jì))降到最低,約為0.2g/L。
2.3 陳化時(shí)間的影響
2.3.1 陳化時(shí)間對(duì)硫酸鈣沉淀粒徑的影響
按2.2節(jié)取37.5mL含鈣廢水和15.0mL濃縮液各9份,分別加入濃硫酸1.8mL,搖勻后置于恒溫水浴鍋中(60℃左右),陳化時(shí)間依次為0.5、1、2、3、4、5、6、7、8h,取樣、抽濾、烘干后,采用激光粒度儀濕法測(cè)硫酸鈣粒徑大小(取中位粒徑),結(jié)果見圖2。
通過圖2可看出,含鈣廢水中加入濃硫酸后,沉淀硫酸鈣的粒徑隨陳化時(shí)間延長(zhǎng)(從0.5h到8h)而急劇增加,在3~4h時(shí)達(dá)到最大(30μm左右);而含鈣廢水濃縮后(濃縮液)加入濃硫酸,沉淀硫酸鈣的粒徑在溶液中一開始出現(xiàn)大量沉淀時(shí)(加入硫酸0.5~1h)即達(dá)到最大(30μm左右),隨著陳化時(shí)間延長(zhǎng),粒徑逐漸變小,3~4h后降低至4μm左右。
2.3.2 陳化時(shí)間對(duì)濾液、濾餅成分組成的影響
將濃縮液加過量硫酸(為n硫酸根∶n氯離子=1∶2)后,置于恒溫水浴鍋內(nèi)(60℃左右),在30、60、120、240min分別取樣,測(cè)定濾餅、濾餅淋洗液及淋洗后濾餅的pH和SO42-、Ca2+、Cl-濃度以及濾液中Al3+、Ca2+、SO42-濃度。
具體操作步驟:
(1)準(zhǔn)確稱取不同時(shí)間得到的濾餅(干燥后)4.0000g,用濃縮收集到的冷凝水(pH=4,75mL)淋洗濾餅,測(cè)定濾液中Al3+、Ca2+、SO42-濃度。
(2)將淋洗后的濾餅,經(jīng)抽濾稱重、烘干后再稱重,計(jì)算含水率。準(zhǔn)確稱取烘干后的濾餅(淋洗后的)2.0000g,加入50mL蒸餾水,在燒杯中靜置3h后,測(cè)定上清液中的pH、Cl濃度。
(3)將濃縮廢液滴加硫酸后,60℃保溫放置不同時(shí)間,抽濾、測(cè)濾液中的Al3+、Ca2+、SO42-濃度,結(jié)果見表2。
從表2可以看出,陳化時(shí)間長(zhǎng)短對(duì)于濾餅成分、濾餅洗滌效果及濾液成分基本無明顯影響,只是對(duì)濾餅的含水率有一定影響,隨陳化時(shí)間延長(zhǎng)濾餅含水率由33%增加至36%。
3、結(jié)論與建議
(1)含鈣廢水先進(jìn)行濃縮,可提高溶液中鹽酸的回收率(鹽酸體系)和鈣離子的去除效果,同時(shí)還可直接回用一部分冷凝水,減少處理廢水的循環(huán)量。但對(duì)“一步酸溶法”工藝過程中產(chǎn)生的含鈣廢水來說,蒸發(fā)濃縮量不能超過體積的60%(濃縮后體積≥40%原體積),否則加硫酸后呈糊狀,不利于物料輸送。
(2)廢水除鈣過程中,硫酸的最佳加入量應(yīng)為鈣離子物質(zhì)的量的1.3~1.4倍,再過量加入,溶液中Ca2+濃度也基本不變。
(3)含鈣廢水濃縮后加入硫酸,溶液中很快形成大量沉淀(0.5h左右)。陳化時(shí)間在1h左右沉淀粒徑最大;且陳化時(shí)間只對(duì)硫酸鈣粒徑及濾餅含水率有影響,不影響濾液及濾餅成分組成。對(duì)含鈣廢水和濃縮液(含鈣廢水體積濃縮至40%)料液,加入硫酸后,陳化時(shí)間對(duì)產(chǎn)生硫酸鈣沉淀粒徑的不同影響,可能與硫酸鈣結(jié)晶動(dòng)力學(xué)有關(guān),要完全解釋這一現(xiàn)象,還需要做更深入細(xì)致的研究工作。
(4)常溫下,硫酸鈣在水中的溶解度約為0.2g,且實(shí)驗(yàn)研究表明沉淀硫酸鈣用蒸發(fā)濃縮收集冷凝水洗滌,其返溶率在1.8%左右,所以工業(yè)化實(shí)施過程中建議減少硫酸鈣濾餅的淋洗次數(shù)和淋洗用水量,降低硫酸鈣的返溶量。
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